重慶慶龍新材料科技有限公司 隧道窯氮氧化物減排實踐
發(fā)布日期:5/16/2025 1:05:00 PM ;發(fā)布者:admin
重慶慶龍新材料科技有限公司作為一家專注于新型材料開發(fā)生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè),始終將綠色制造與可持續(xù)發(fā)展理念融入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。針對隧道窯生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的氮氧化物(NOx)污染問題,公司在一車間隧道窯中創(chuàng)新性地采用了尿素噴淋與超低溫SNCR技術(shù)相結(jié)合的治理方案,實現(xiàn)了NOx排放的高效控制,為該行業(yè)低氮排放轉(zhuǎn)型提供了可復(fù)制的技術(shù)路徑。
一、隧道窯NOx排放特性與治理挑戰(zhàn)
隧道窯作為產(chǎn)品燒結(jié)的核心設(shè)備,其高溫煅燒過程會通過熱力產(chǎn)生大量氮氧化物。慶龍公司一車間原尾氣排放數(shù)據(jù)顯示,NOx濃度可達150~190 mg/Nm³,滿足環(huán)評排放標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的200 mg/Nm³限值,為響應(yīng)政府對大氣減排要求,氮氧化物由200 mg/Nm³降至100 mg/Nm³以內(nèi)。公司領(lǐng)導(dǎo)積極組織相關(guān)技術(shù)人員查詢資料,多次技術(shù)論證,聯(lián)系多方低氮改造單位并奔赴北京、山東等多家廠家實地考察,對技術(shù)及設(shè)備進行論證,最終確認(rèn)低氮改造方案可行。原我公司使用的SCR技術(shù)雖效率高,但存在催化劑成本高昂、窯爐工況適應(yīng)性差、技術(shù)參數(shù)較難達到等問題。為此,慶龍公司結(jié)合窯爐結(jié)構(gòu)與工藝特點,選擇以超低氮燃燒器、以尿素噴淋為介質(zhì)的SNCR、并輔以超低溫SNCR技術(shù),形成了一套經(jīng)濟高效的解決方案。
二、實施效果與經(jīng)濟效益
1. 環(huán)境效益
系統(tǒng)投運后,一車間NOx排放濃度由原來150~190 mg/Nm³降至80 mg/Nm³以下。經(jīng)第三方檢測和政府組織的專家驗收,達到大氣減排要求。

2. 運行成本優(yōu)化
相較于SCR與氨水,SNCR催化劑使用時間更長,產(chǎn)品與尿素溶液消耗量比大約為1000:4~5kg,綜合運行成本大大降低。
3.安全風(fēng)險降低
原使用氨水為危險化學(xué)品,在使用與存儲方面存在安全風(fēng)險,如泄露后對環(huán)境存在較大影響。改用尿素后,大大降低安全、環(huán)境管理風(fēng)險。
重慶慶龍新材料科技有限公司通過隧道窯氮氧化物減排的技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用,不僅實現(xiàn)了安全、環(huán)境與經(jīng)濟效益的雙贏,更彰顯了傳統(tǒng)制造業(yè)向綠色智造轉(zhuǎn)型的決心。這一案例為同行業(yè)提供了可借鑒的技術(shù)范式,也為工業(yè)窯爐污染治理貢獻了實踐智慧。


